Instalacion De Actuador Electrico
alonzojn15 de Septiembre de 2012
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el sector secundario de la economía mundial, las industrias llevan a cabo acciones para mantener y/o mejorar la productividad en un mercado global donde la calidad es un factor indicador de competitividad; en ese sentido, las estrategias de este tipo de organizaciones, se orientan básicamente hacia tres aspectos, la innovación de procesos administrativos, técnicos y operativos, establecimiento de modelos de gestión de calidad y la modernización de los procesos industriales propiamente dichos a través del uso de la tecnología digital en sistemas de comunicación y en la automatización de equipos y maquinarias.
En el ámbito de la industria petrolera, la optimización de procesos de extracción y producción dependen en gran medida de la automatización, siendo este un elemento indispensable para agilizar las actividades, garantizar la confiabilidad operacional de los equipos, cumplir las metas en tiempos productivos planificados y ajustarse a parámetros internacionales satisfaciendo así las necesidades de los clientes.
El proceso de modernización en la industria petrolera se realiza a través de la evaluación y/o diagnóstico de necesidades en las áreas de trabajo, de las nuevas tendencias de equipos automatizados de uso industrial y en la factibilidad bien sea para la adquisición de nuevos equipos automatizados o en las adaptaciones de accesorios que permitan optimizar el funcionamiento del equipo.
Para llevar a cabo la exportación de petróleo y derivados se reciben embarcaciones en los muelles petroleros donde el producto es transportado y vaciado en las bodegas de los barcos a través de unidades denominadas cargadores de navío tipo Shiploader, procedimiento que realiza la empresa Petrozuata en el Complejo Criogénico de Oriente “José Antonio Anzoátegui” (Jose). Básicamente en el muelle de sólido, se carga coque y azufre, el primero es un combustible.
La problemática observada en el proceso de carga de los combustibles antes mencionados, se evidencia en el uso de los cargadores de navío tipo Shiploader cuyo diseño resulta infuncional ya que opera de manera mecánica lo que trae como consecuencia que se invierta un tiempo excesivo en el proceso. Los retrasos generan elevados costos horas/hombre a la empresa cuando la acción del vaciado del producto a través de la tubería del Shiploader no se realiza de forma uniforme de modo que debe paralizarse la actividad para instalar una pala mecánica con el objeto de ubicar el coque o azufre en determinados espacios (esquinas) de la bodega para completar la carga, es importante destacar que la distribución del producto en la bodega debe realizarse según parámetros de seguridad para la embarcación, los trabajadores y el ambiente, dado a las características de los productos.
De acuerdo con los antes expuesto, el uso de un equipo automatizado garantizaría mejores condiciones en el vaciado además de evitar costos innecesarios de producción, ya que sólo se requiere de los operadores y no de los mecánicos para realizar la acción de descarga desde el cargador de navío hacia el interior de la embarcación ubicada en el muelle, otra de las ventajas de la automatización es que es posible mayor cantidad de toneladas de coque o azufre en menor tiempo sin que sea necesario mover el barco.
La presente investigación tiene como objetivo proponer la automatización del cargador de navío tipo Shiploader en el muelle de sólidos de la empresa Petrozuata, cuyos procesos de carga (coque y azufre) está asignado a la empresa Tecnoconsult. En líneas generales, la automación consiste en adaptar un cilindro de accionamiento eléctrico en el extremo distal del tubo de vaciado y la pala lo cual permitirá maniobrar, posicionar o manejar el equipo de manera que se pueda llenar uniformemente la bodega del barco con el producto operando a través de un sistema computarizado que registra las variables de nivel, temperatura y demás condiciones de la carga durante el vaciado.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Proponer la automatización del cargador de navío tipo Shiploader ubicado en el muelle de sólidos del Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui, Petrozuata-Tecnoconsult. Barcelona 2006
Objetivos Específicos
• Describir el proceso actual de carga de productos (coque y azufre) en el muelle de sólidos que realiza la empresa Petrozuata a través de Tecnoconsult.
• Determinar las etapas y/o actividades de la automatización del cargador de navío tipo Shiploader
• Elaborar una propuesta para la automatización del cargador de navío tipo Shiploader ubicado en el muelle de sólidos del Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui, Petrozuata-Tecnoconsult.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La eficacia y eficiencia de los procesos que se realizan en la industria petrolera requieren de la evaluación y mejora continua de los mismos, de acuerdo con las políticas de aseguramiento de la calidad establecidas en la organización, atendiendo a las exigencias del mercado internacional, de manera que todo estudio que se realice con la intención de conocer fallas para formular acciones correctivas en el contexto de la modernización, se justifica. Tal es el caso del presente estudio el cual toma en consideración la problemática actual relacionada con el uso de equipos mecánicos que resultan poco funcionales al momento de descargar productos (coque y azufre) en el interior de las bodegas de los barcos ubicados en el muelle de sólidos, cuya responsabilidad es de la empresa Tecnoconsult, contratada para este fin por Petrozuata. La investigación se justifica por varias razones, entre las cuales se destacan su relevancia científica, metodológica y utilidad práctica o social.
En cuanto a la primera, es decir la científica, el estudio se justifica porque contribuye a ampliar los conocimientos a cerca del proceso de carga de productos en muelles sólidos como el caso del coque y el azufre en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, explicando el funcionamiento de los cargadores de navío tipo Shiploader además de los mecanismos para la modernización de los mismos.
En cuanto al aspecto metodológico, la investigación se justifica porque presenta un modelo a seguir en propuestas para la modernización y/o automatización de maquinarias que se emplean en la industria petrolera o en otro de tipo de organizaciones donde se utilicen estos cargadores, de modo que sirve de punto de referencia para la realización de diversas investigaciones relacionadas con la temática de la automatización industrial. Con respecto a su justificación desde el punto de vista de su utilidad práctica o conveniencia, la investigación a través de su propuesta, presenta una alternativa viable para la automatización del Shiploader de modo que se pueda considerar la propuesta para llevarla a la práctica con lo cual se beneficiará directamente la empresa Petrozuata y los clientes al agilizarse todo el proceso con un mecanismo automatizado.
CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Ávila (2003), realizó una investigación en Barcelona, estado Anzoátegui, titulada “Automatización del molino de crudo No 2 de la planta pertigalete 1 de la compañía CEMEX Venezuela; la cual tuvo como objetivo general proponer la automatización del molino de crudo No 2 de la planta pertigalete 1 de la compañía CEMEX Venezuela, con la finalidad de mejorar sus sistemas. El estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, ya que es una propuesta de solución a un problema de tipo práctico para satisfacer las necesidades de un área en específico, en este caso el molino de crudo No 2. Entre las conclusiones presentadas por el autor se pueden mencionar las siguientes:
• Es factible la implementación de un sistema de control en el área de la molienda de crudo siguiendo los lineamientos de la propuesta planteada.
• Todas las variables del molino No 2 se pueden controlar en el nuevo sistema de control.
• Se puede centralizar toda la información del proceso de la molienda de crudo en una sala de control.
• Mejora el rendimiento de la producción de la molienda a través de la optimización de la dosificación de los materiales de los materiales, y se reducen las horas hombres invertidas y costos de mantenimiento correctivo.
Morales (2003), realizó un estudio titulado “Mecanismos planos para manejo automático de materiales”. El objetivo del mismo fue analizar la importancia del diseño de un sistema automático de aplicación industrial para cargar y descargar piezas. Para desarrollar el trabajo se hizo uso de las herramientas de diseño de mecanismos planos para realizar la síntesis cinemática, el análisis cinematico, dinámico, estructural y la simulación de dicho mecanismo por medio de un sistema CAD para comprobar los resultados.
La investigación incluyó una propuesta para utilizar un mecanismo de cadena cerrada de cuatro barras y un grado de libertad para realizar esta tarea. Específicamente se diseñó un eslabón para cargar y descargar automáticamente las piezas desde un depósito de almacenamiento y colocarlas en una prensa que se encuentra dentro
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