PROYECTO PRODUCTIVIDAD EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ulis3sPráctica o problema23 de Marzo de 2016
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MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL
PROYECTO
PRODUCTIVIDAD EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MAESTRA: LUZ IRENE RAMÍREZ QUIHUI
Alumno:
Olivas Bueno Yordis Daniel
MI 2-4
Fecha: 22 de enero
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se pretende lograr un buen entendimiento de la productividad en el mantenimiento industrial y la productividad está asociada con el grado de producción que una empresa pueda realizar, las diferentes.
En la actualidad el mantenimiento se basa en varios aspectos como aumentar la producción y disminuir las mayores fallas que sean posibles.
En este mismo trabajo se menciona la máquina de CNC que estuvo operando, pero no alcanza la meta a producir en la semana, donde es supervisor de mantenimiento decidió rastrear su productividad para así llegar a la conclusión de el porque la maquina no le dio la producción planeada. Este trabajo se ase con el fin de demostrar en que parte y cuanto es la falla por lo que la producción no fue la planeada.
Disponibilidad
Tiempo total programado -7200
Tiempo muerto requerido 675[pic 3]
Tiempo total disponible 6525
Resto del tiempo muerto:
Averías 30 Min.
Juntas 45 Min.
Accid. 10 Min.
Prep. 40 Min.
Mtto. 50 Min.[pic 4]
175 Min.
Tiempo total de OP
Disponibilidad (%) 6350/6525: 97.31%
Eficiencia del desempeño
Total de pzas. Que corrieron 17450
Tiempo de ciclo 0.35/pza.
Eficiencia: 6107.5/6350: 98.18%
Índice de calidad (IC)
Total de pzas. Rechazadas 50 Pzas.
Índice de calidad 17450-50/17450: 99.71%
EGE: D.ED.IC
: .9731*.9818*.9971
: 95.71%
Aprovechamiento del equipo
Tiempo calendario (TC) -7200 Min.
Tiempo muerto prog. 765 Min.
Tiempo muerto no prog. 85 Min.[pic 5]
6350 Min.
Aprovechamiento TF/TC: 6350/7200: 88.19%
PTEE: EGE.AE
: .9526*.8819
: 84.00%
La máquina de CNC cumple con la norma establecida que es la mínima, del 80% el resultado es satisfactorio para la la empresa dado a lo que fue su PTEE
DIAGRAMA DE ISHIKAHUA
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INTERPRETACIÓN
El diagrama en el caso este la maquina presenta fallos y dado a que no cumple lo establecido. Es porque no trabaja de la manera apropiada ni a la velocidad deseada. Debido a eso es por lo que la producción bajo, a lo previsto semanalmente
PLAN DE ACCIÓN
CONCLUSIONES
Al elaborar este trabajo me pude dar cuenta de la importancia que es tanto, un diagrama, como también la importancia de llevar un control sobre producción para ver si las máquinas están trabajando de una manera adecuada.
El proyecto presente no me causo tanta dificultad, lo único es que no tuve los conocimientos apropiados en el caso del diagrama y el formato AMEF, fue por esto que el trabajo se hizo largo, pero es algo bueno para todos.
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