ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Aplicación del PDCA en una actividad o proceso

edherfResumen9 de Junio de 2021

571 Palabras (3 Páginas)102 Visitas

Página 1 de 3

[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4] [pic 5]


1.1 Actividades mejorables.[pic 6]

1.

Falta de mantenimiento en las maquinas.

2.

Falta de concentración al diseñar e imprimir los diseños.

3.

Realizar diseños o ediciones no destructivos.

4.

Realizar una planificación previa y contar con un material o plantilla que ayude a realizar el diseño mas rápido.

1.2 Falta de mantenimiento en las maquinas.

Pasos

Cuello de botella

Falta de mantenimiento en las maquinas

Una de las actividades muy importantes es el mantenimiento a las maquinas ya que si no se realizan pueden llegar a presentar un problema en plena producción es importante que un especialista revise las maquinas cada cierto tiempo  y que sea una actividad esencial evitando pasarlo por alto.

La pérdida de tiempo en una en una empresa es igual a baja producción que sería igual a perdida de ganancias esto suele pasar por la falta de mantenimiento ya que en el momento menos esperado puede llegar a presentar algún defecto la maquina haciendo que se detenga la producción generando problemas muy serios con la entrega a tiempo o la cantidad de producción en un determinado tiempo para una cliente  

1.3 Diagrama de Ishikawa

[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17]

[pic 18][pic 19][pic 20]

[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26]

[pic 27]

[pic 28][pic 29][pic 30]

[pic 31]

[pic 32][pic 33][pic 34][pic 35][pic 36]

[pic 37][pic 38][pic 39]

1.4 lista de motivos.

[pic 40]

[pic 41]

1.5 Medidas correctivas

Pocos vitales

Alternativas de solución.

Falta de mantenimiento

Contratar a un personal especializado a realizar los mantenimientos cada cierto tiempo para editar un problema en las maquinas inesperados.

Falta de un plan ante una equipo defectuoso

En caso que se llegue a presentar un problema en la máquina de producción se tendría que tener un plan ante esta situación por ejemplo se podría anticipar la situación y ponor más días para la fecha de entrega del producto al cliente.


2. DIAGRAMA DE FLUJO

[pic 42][pic 43][pic 44][pic 45][pic 46][pic 47][pic 48][pic 49][pic 50][pic 51][pic 52][pic 53][pic 54][pic 55][pic 56][pic 57][pic 58][pic 59][pic 60][pic 61][pic 62][pic 63][pic 64][pic 65][pic 66][pic 67][pic 68]

        


3. LISTA DE CHEQUEO

procesos

Tiempos observados

Tiempo

T1

T2

T3

T4

T5

T. TOTAL

1

Diseño

40 M

30M

50M

40M

30M

190M

2

Mantenimiento

20M

20M

20M

20M

20M

100M

3

Imprecion

10M

30M

28M

50M

15M

133M

4

Revisión

5M

5M

5M

5M

5M

25M

448M

4. MEJORAS A REALIZAR

De acuerdo a el chequeo visto nos hemos dado cuenta que podemos mejorar en el tiempo de diseño para que nuestra producción sea mucho más rápida al igual que el mantenimiento y mejorar la velocidad de la impresión.  

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb) pdf (333 Kb) docx (73 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com