ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

“IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ EN LA EMPRESA INVERSIONES FAMVIGU E.I.R.L, 2021”


Enviado por   •  22 de Junio de 2022  •  Informes  •  372 Palabras (2 Páginas)  •  55 Visitas

Página 1 de 2

[pic 1]

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ EN LA EMPRESA INVERSIONES FAMVIGU E.I.R.L, 2021.”

AUTOR(ES):

Medina Amaya, Dany Osmar (ORCID: 0000-0002-0243-6241)

Robles Fernández, Oscar (ORCID: 0000-0003-0153-1789)

ASESOR(A):

Dr. Benites Aliaga, Ricardo Steiman

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA

TRUJILLO-PERÚ

2021

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social: Inversiones Famvigu E.I.R.L.

RUC: 20604926557

Dirección: Jr. Suarez Nro. 1036 Pueblo Huamachuco La Libertad - Sánchez Carrión-Huamachuco

Actividad Económica: Servicio Mecánico

LLUVIA DE IDEAS

  1. Actividades innecesarias
  2. Falta de herramientas especiales
  3. Tiempo de vida corto de las herramientas
  4. Desorden en la planificación de trabajo
  5. Falta de limpieza en todo el taller
  6. Personal insuficiente
  7. No limpia ni ordena su lugar de trabajo
  8. Falta de mano obra especializada
  9. Baja capacitación del personal
  10. Herramientas desordenadas
  11. Inexistente señalización de seguridad
  12. Demora en localización de herramientas
  13. Procesos no estandarizados

Para determinar el problema principal se empleó el diagrama de causa efecto, conocido como diagrama de Ishikawa, éste está definido por cuatro categorías o también conocidas como 4M´s, las cuales se muestran a continuación.

[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]

[pic 7]

[pic 8][pic 9][pic 10]

[pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23]

[pic 24]

[pic 25]

[pic 26][pic 27]

[pic 28][pic 29]

[pic 30][pic 31]

[pic 32]

[pic 33]

[pic 34]

[pic 35]

[pic 36]

[pic 37]

CAUSAS

1

Actividades innecesarias

2

Falta de herramientas especiales

3

Tiempo de vida corto de las herramientas

4

Desorden en la planificación de trabajo

5

Falta de limpieza de todo el taller

6

Personal insuficiente

7

No limpia ni ordena su lugar de trabajo

8

Falta de mano obra especializada

9

Baja capacitación del personal

10

Herramientas desordenadas

11

Inexistente señalización de seguridad

12

Demora en localización de herramientas

13

Procesos no estandarizados

FACTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CONTEO

%

NIVEL I.

% ORDE.

% ACUM.

1

 

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

8

12,70%

11

17,46%

17,46%

2

1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3,17%

8

12,70%

30,16%

3

1

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,59%

8

12,70%

42,86%

4

1

1

0

 

1

0

1

0

1

1

0

1

1

8

12,70%

8

12,70%

55,56%

5

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

0

1

1

11

17,46%

6

9,52%

65,08%

6

0

0

0

0

0

 

0

1

1

0

0

0

1

3

4,76%

6

9,52%

74,60%

7

0

0

0

1

1

0

 

0

1

0

0

0

1

4

6,35%

4

6,35%

80,95%

8

0

0

0

0

0

1

0

 

0

0

0

0

1

2

3,17%

3

4,76%

85,71%

9

0

0

0

0

1

0

1

1

 

0

0

0

0

3

4,76%

3

4,76%

90,48%

10

1

0

1

1

1

0

1

1

1

 

0

0

1

8

12,70%

2

3,17%

93,65%

11

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

 

0

1

6

9,52%

2

3,17%

96,83%

12

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

 

1

6

9,52%

1

1,59%

98,41%

13

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

1

1,59%

1

1,59%

100,00%

TOTAL

63

100,00%

 

100,00%

 

MATRIZ DE MÉTODO DE LOS FACTORES PONDERADOS

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (4.8 Kb)   pdf (225 Kb)   docx (70.3 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com