Estudio de Disminución de Defectos y aplicación de poka-yoke
zyonnetTarea26 de Marzo de 2020
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Estudio de Disminución de Defectos y aplicación de poka-yoke
Carlos Eduardo Florentino Aguilera
Universidad del Atlántico
Notas del Autor
Carlos Eduardo Florentino Aguilera, Escuela de Ingeniería, Universidad del Atlántico
Este Proyecto fue Financiado con Recursos Propios
La Correspondencia de Este Proyecto Debe ser Dirigida al ING. Ángel Ignacio Pacheco Velasco
Reynosa, Tamaulipas
Contacto: lucky19138@gmail.com
Índice general
1 Introducción 4
2 Descripción del Estudio del caso 6
2.1 Formulación, justificación y viabilidad del problema 7
2.2 Objetivos 10
3 Marco Teórico 10
3.1 Manufactura 11
3.2 Productividad 11
3.3 Valor 11
3.4 Desperdicio 12
3.5 Manufactura esbelta 12
3.6 POKA-YOKE 12
4 Metodología. 12
4.1 Explicación el método de investigación seleccionado 13
4.1.1 Justificación 13
4.2 Elaboración del instrumento. Cuestionario 13
4.3 Muestra. (A partir de los datos de tu estudio de caso) 15
4.4. Cronograma del trabajo de campo. 16
4.5. Presentación de los resultados. 18
5 Análisis de los resultados. 23
5.1 Las consecuencias 24
5.2 Las opciones que tienes para solucionarlo. 25
6 Lecciones y Recomendaciones 26
6.1 Lecciones 26
6.2 Recomendaciones 26
7 Conclusiones 27
8 Bibliografía 28
1 Introducción
La siguiente investigación está dirigida al estudio de defectos rechazado en el departamento de PD peritoneal diálisis en la planta Erika de Reynosa, ya que es un gran problema, debido que existe perdidas en la producción y además genera un sobre proceso extra, el cual aporta un costo extra en la elaboración del producto.
La característica de este problema investigado radica los defectos que nos generan demasiado re trabajos, los cuales dejan en mal posición a la empresa ante las competencias.
Para analizar los problemas de los defectos, hay que revisar en la calidad que estamos recibiendo de nuestros operadores en el departamento de PD , ya que la mayoría de nuestros defectos, son a causa de las malas prácticas de manufactura
Y calidad
La calidad se refiere a la capacidad que posee el producto dentro del mercado dado a que lo que procesamos es un producto médico que tiene como finalidad alargar la calidad de vida del paciente con enfermedad renal en etapa terminal para satisfacer necesidades implícitas o explícitas
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de reducir la cantidad de defectos rechazos en las líneas de producción debido a que muchos de estos defectos se hacen scrap y esto es una perdida para la empresa al generar un reproceso en el producto.
En el marco de la investigación se realizó una entrevista a personal de distintos niveles y cargos dentro de la empresa tales como personal de ingeniería personal del departamento de calidad y personal de las celdas de trabajo como relevos reparadores y operadores de la misma ya que son principales colaboradores a la hora de procesar el producto
En la conversación con los operadores de línea, se detectaron sus inquietudes sobre los defectos rechazados en línea y lo que ellos piensan que es necesaria la aplicación de medidas para lograr mejorar la calidad del producto y lograr disminuir los re trabajos para que reduzca esas cantidades de rechazo.
Como toda empresa no ha logrado mantener la constante en mantener un mismo nivel de producción, algunas de las causas serán investigadas en este trabajo, con ayuda de la información proporcionada por el personal de la empresa y con herramientas de la filosofía de lean manufacturing, ya que para poder mejorar algún proceso, se debe investigar las causas del por qué no se cumple con el objetivo, que en este trabajo es acerca de la pérdidas de producción, que a la compañía es perdida de dinero al tener que invertir más capital en un sobre proceso o en tiempo extra para recuperar el material que no se ha producido en una jornada normal de trabajo.
La investigación está estructurada de la siguiente manera:
Descripción del caso de estudio:
Que en casto sobre lo que vamos a dirigir nuestra investigación
Marco teórico:
Este en base a trabajos de investigación ya realizados sobre la disminución de defectos
Diagnóstico:
La metodología que realizamos la investigación y las mejoras realizadas para mejoras
Reporte del estudio de caso:
En nuestro reporte analizados los resultados obtenidos con las mejoras realizadas
Descripción del Estudio del caso
La presente investigación se realizó en la empresa ERIKA de Reynosa ubicada en el parque industrial Reynosa,
En esta empresa, producimos material médico para el tratamiento de enfermedad renal en pacientes en etapa terminal
En este producto se han presentado diversas situaciones causadas por defectos provocados en el proceso de ensamble
Dentro del proceso de ensamble se han detectado distintos motivos por los cuales son causados los defectos
- Distracción de los operadores
- Por malas prácticas de manufactura
- No trabajar de la manera en que se le especifica en su carta de proceso
A causa de estas tres razones en específico la cantidad de rechazos en el departamento han incrementado de manera acelerada rechazos detectados por el departamento de calidad
En el departamento se ha incrementado el costo provocado por la cantidad de rechazos que causan un reproceso en el departamento lo defectos más detectados son
- Separaciones en el ensamble
- Resequedades en las ensambles
- Materiales invertidos
- Piezas ausentes
Estos 4 tipos de defectos son los que más salen a relucir en el departamento pero tenemos uno en especial el cual queremos enfocar nuestro trabajo en esta ocasión realizando un estudio de cazo para dar una pronta solución a la problemática que más nos está preocupando en el departamento y esta es los materiales invertidos en el producto
2.1 Formulación, justificación y viabilidad del problema
Dado a la problemática dada a conocer en el departamento de producción se realiza una junta con el departamento de Ing. de proceso para poder estudiar cada uno de los escenarios y determinar posibles soluciones que ayuden a la mejora de la celda de producción del nuestro producto
Ya analizado cada uno de los escenarios se determinó que una solución viable para el departamento y la celda es realizar la aplicación de equipos que nos ayuden a la verificación de los materiales en el proceso de ensamble
Esta aplicación de equipos en el área de ensamble consiste en colocar un fixture en cada una de las estaciones de trabajo donde se realice el ensamble de los adaptadores en el set este fixture nos ayudara a que el operador verifique a la hora de tomar el material que el componente que va a ensamblar se esté ensamblando del lado correcto
[pic 1]
Imagen 1 foto con material invertido
Ya que dicho componente cuenta con dos lados de ensamble pero cada uno de los lados del componente cuenta con diferentes dimensiones (lado de quiebre y lado lizo)
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