CONTROL INDICADORES Y ACCIDENTES
miguel21_gEnsayo2 de Noviembre de 2022
920 Palabras (4 Páginas)86 Visitas
Practica
- El 22 de Mayo de 2020, en la sección de tratamiento de agua, la bomba que alimentaba la lechada de Cal al reactor derramaba fluido y perdía presión, por lo que el operador creyó que era sencillo, que se trataba de la empaquetadura del eje y la caja de levas, por lo que quitó la tapa sin detener la bomba y al tratar de ajustar dicha empaquetadura un chorro de cal le alcanzó los ojos por lo que tuvo que tener un descanso de 6 días; este era el cuarto accidente incapacitante ocurrido además de 9 primeros auxilios, los 3 acc. anteriores habían significado un total de 4,400 días perdidos.
En el mes de Octubre hubo un accidente en la descarga del clinker del horno y se lesionaron 3 trabajadores, con IPP equivalentes a 2,600 días cargados cada una y otra lesión con la pérdida del 40% de la audición del oído izquierdo. Como información se tiene que la asistencia anual ha sido del 96%, que la fuerza laboral la constituyen 462 trabajadores y 6 ingenieros como parte ejecutiva, se labora en dos turnos de 8 horas cada uno, durante 7 días por semana y 49 semanas al año. Se ha registrado además una huelga de 14 días en noviembre y un paro total de 2 días en Diciembre, como información el tiempo cargado por la pérdida total de la audición es de 3,800 días cargados, según las tablas respectivas. Determinar If e Is para este año.
- Para el primer accidente descrito en el problema anterior, elabore el MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS y establezca las MEDIDAS DE CONTROL que implementaría.
- Esta empresa produce 1'200,000 gal mensuales, de los que el 70% exporta al Pacto Andino a S/. 1.50 el gal. El resto, satisface el mercado nacional, cuenta con 118 trabajadores en total y trabaja 16 horas en 2 turnos. Su estructura física es antigua y están tratando de solucionar los problemas de ventilación.
Las materias primas que usa son: Ocres, pigmentos, caliza, óxido de fierro, aceites y emulsionantes, las que son uniformemente molidas. En esta sección de molienda, al limpiar, con agua a presión las ventanas, provocó la dispersión de gran cantidad de polvo, produciendo una explosión y luego un incendio, el operador del molino Gaspar al tratar de apagarlo con una manguera de agua a presión fue electrocutado al entrar en contacto con cables descubiertos del motor del molino; 3 trabajadores tuvieron ITT por 20 días c/u, la pronta presencia de la Cía. de bomberos impidió que el incendio tomara mayores proporciones.
La materia prima inutilizada significó S/.15,000 y su tiempo de producción perdido fue de S/.600; el batch del molino se recalentó, perdiéndose los 500 Kg de carga procesada que contenía, el motor se reemplazó significando S/. 980 y no funcionó el molino 2 días. El molino procesaba 500 Kg/hora y el costo unitario de producción era de 2.20 S/./Kg. Las reparaciones del sistema de iluminación, ventilación, edificio y otros similares alcanzaron a S/.8000 y se hicieron a lo largo de 3 meses. También el mezclador donde emulsiona la pintura se paralizó 6 horas por falta de materia prima procesada, dejando de producir 8,000 gal, el costo unitario de producción es de S/.8.50 por gal.; y que significó un retrazo en el embarque de 5 días y el cliente asignó un castigo por mora de S/.0.30 por galón.
La defunción e indemnizaciones alcanzaron S/.9,200 de la que el Seguro cubría hasta un máximo de 3,000 y el tiempo perdido de producción por entrenamiento se consideró en S/.300; el jornal de los trabajadores era de S/.8.40.
Calcular el costo del accidente por los elementos de producción.
- Para el accidente descrito en el problema anterior, elabore el MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS y establezca las MEDIDAS DE CONTROL que implementaría.
- En una fábrica, en el turno de la noche, una grúa apilaba materiales, una potente lámpara de acetileno alumbraba el área de producción, donde laboraban los trabajadores; la pantalla de la lámpara recortaba en forma tajante la zona iluminada de resto del recinto sumido en la penumbra y en la oscuridad; de pronto la carga que transportaba la grúa resbaló lateralmente y golpeó a Pedro dejándolo en estado de shock y fracturándole el fémur, el accidente fue tomado como equivalente a 3,100 días cargados, el operador Juan fue en su ayuda y al bajar las escaleras cayó y se fracturó la mano lo que motivó un descanso de 42 días. Hasta el día anterior habían ocurrido 7 accidentes de los cuales 5 lesionados con IPP habían significado 4,740 días perdidos acumulados y 2 accidentes sin lesión incapacitante. La fábrica la constituyen 4 departamentos de los cuales el de producción con 168 trabajadores es el 90% y es el único donde se labora 24 horas al día, existen además 5 trabajadores contratados en esta empresa, en los 6 meses transcurridos hubo una huelga de 3 semanas (1 semana = 6 días) en la que asistieron 5 ejecutivos y según datos estadísticos de asistencia hubo un ausentismo del 4% del total de horas/hombre teóricamente disponibles; se labora 25 días al mes y hay una prohibición de sobretiempo dentro de lo posible. Debido a lo ocurrido el superintendente de fábrica envió un memorandum a los ingenieros de seguridad y producción. Determine las tasas de frecuencia y gravedad.
- Calcule para el problema anterior el Costo Total no asegurado de accidentes por año de la empresa indicada, considerando los siguientes valores promedio para A: 1500; b: 2500; C: 3500 y D: 4500.
...